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            用粉砂巖替代鋁礬土煅燒熟料的生產實踐

            淄博山水水泥公司 七星巖科技有限公司 尹遜偉 王傳亮 · 2014-10-24 15:49

              筆者公司2004年、2005年先后投產的2×5000t/d熟料生產線采用了石灰石、鋁礬土、砂巖、鋼渣四組份配料生產,2008年10月份后利用粉砂巖替代鋁礬土進行生產,取得了較好的經濟效益與社會效益。

              1  存在問題

              筆者公司配料所用的鋁礬土SiO2、Al2O3含量波動較大,又因公司設計早、資金緊張輔材預均化設施均化效果欠佳,當原材料發(fā)生較大波動時,生料連鎖波動,造成出磨生料三率值不穩(wěn)定,又因生料庫均化效果差,經常出現(xiàn)預熱器堵塞、窯內長厚窯皮、結大蛋等異常情況,并影響到2007年10月份投入生產的15MW的余熱發(fā)電的安全運行。因此急需用一種成份穩(wěn)定的硅鋁質原材料替代鋁礬土來穩(wěn)定生產。

              粉砂巖是我公司所用砂巖礦點的上層覆蓋物,風化較嚴重,粉粒較多,主要有粉砂碎屑組成的沉積巖,粒徑為0.0625-0.0039毫米的粉砂的含量占50%以上,除粉砂外,其他由砂、粘土或化學沉積物組成。開采砂巖時,被剝離,既消耗大量費用又擠占空間。對其普查發(fā)現(xiàn),Al2O3、SiO2含量高,其成分穩(wěn)定,波動較小,Al2O3在±2%、SiO2在4-5%之間波動,有害成分MgO含量較低,利用價值較高。原材料化學分析及原煤工業(yè)分析。

              2    配料方案

              (1) 采用中KH一高SM一低IM的配料方案,其熟料三率值控制范圍為KH=0.92±0.02,SM=2.5±0.1,IM=1.3±0.1,熟料中Al2O3控制在4.8%左右,F(xiàn)e2O3控制在3.7%左右,使用粉砂巖前后熟料對比見表3。

              (2)生料易燒性。通過試驗,用粉砂巖配料易燒性比鋁礬土稍差,原因為粉砂巖中結晶SiO2含量高于鋁礬土中結晶SiO2含量,結果見表4。為此采取了降低細度指標的措施,由18±1% 降為16±1% 。

              (3)生料配比變化。粉砂巖使用前后的生料配比變化見表5。

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              3   生產試驗

              3.1 工藝方面

              我公司為Φ4.8m*72m預分解生產線,采用五級雙系列預熱器帶TDF分解爐,生料制備采用Φ4.6m?(10+3.5)m中卸烘干磨,產品粒度較均勻且中粗顆粒料少(0.2mm篩余均小于1.0%,80um篩余均小于18%),對生料易燒性也非常有利。

              3.2 生產中存在問題及改進措施

              (1)熟料的硫堿比變化情況。

              粉砂巖中堿含量相對較高,如窯尾溫度過高1050°C,會產生結圈。用粉砂巖替代鋁礬土后,對窯工藝系統(tǒng)和窯的煅燒無明顯影響。使硫堿比發(fā)生變化。根據(jù)S/R= SO3/(0.85 K2O +1.29 Na2O)計算知,使用粉砂巖前熟料的硫堿比為0.54,使用后熟料的硫堿比為0.41,已在熟料的硫堿比控制值的下限(一般在0.5-1.0之間),導致一系列問題的出現(xiàn)。因此必須降低窯尾溫度,由1050℃降為1020°C,并把熟料中Al2O3稍提高,以適當提高液相黏度,控制在4.9%左右。

              (2)分解爐溫度變化問題。

              粉砂巖中含有的SiO2以較小的顆粒存在,反映活性大,又因砂巖的用量減少,降低了生料中結晶SiO2的含量,使用粉砂巖后較好地改善了熟料煅燒。因此控制分解爐溫度由890℃左右降低為880℃左右,表觀分解率由95%±2%改為93%±2%。

              3.3 生產結論

              (1)生料磨臺時產量提高,由190 t/h提高到200 t/h。因粉砂巖粉粒較多,易于粉磨,其易磨性比鋁礬土稍低,但用粉砂巖替代鋁礬土,因粉砂巖SiO2含量高,取代了一部分砂巖的用量,使最難粉磨的砂巖用量減少;又因所取代砂巖的粉砂巖中Fe2O3含量比砂巖中Fe2O3含量高3.94%,取代了一部分難粉磨的鋼渣用量,因此使生料磨臺時提高10 t/h,噸生料節(jié)電1.2kWh,按照年產生料530萬噸計算,年可節(jié)電630萬kWh。

              (2)窯臺時產量提高。因粉砂巖成分穩(wěn)定,因此配料穩(wěn)定,生料成分波動小,生料KH合格率由不足80%提高到91%,窯況大為改觀,長厚窯皮、結大蛋等不正常窯況大幅下降。產量由平均5700t/d提高到平均5860t/d,提高160t/d,標準煤耗降低-1.1 kg。結果見表6。

              (3)熟料結粒好,致密,質量穩(wěn)定并有提高,提高了市場的美譽度, 3天抗壓強度平均31.6MPa,28天抗壓強度60.1 MPa,凝結時間也有所降低。

              (4)工藝成本大幅降低,砂巖用量減少,由使用前的8.4%降為4.2%,砂巖價格在原材料中最高,砂巖結晶高難粉磨,且使用量較大。砂巖進廠價為18.2元,粉砂巖進廠價為6.2元,按照每天生產16000噸生料計算,少配入的砂巖可降低生產成本12230.4元,多配入的粉砂巖成本3670.4元,這樣少配入的砂巖可降低生產成本元減去多配入的粉砂巖成本元,每天可降低8560元,按照年運轉300天計算,可節(jié)省成本256萬多元。

              (5)因窯況正常,使余熱發(fā)電系統(tǒng)運行比以前穩(wěn)定,能確保運轉率90%以上,發(fā)電效率提高,平均噸熟料發(fā)電33.1kWh。

              4  結束語

              利用粉砂巖替代鋁礬土減少了砂巖的使用,實現(xiàn)了資源的有效利用,不僅沒對生產造成負面影響,還大幅降低了成本,提高了臺時,并使余熱發(fā)電的安全運行得到了保障,收到了較好的效果。

            編輯:王欣欣

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