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            中控操作靈活處理水泥生產(chǎn)異常事件之案例(下篇)

            2010-12-14 00:00
              
              (3) 取消外排料:生產(chǎn)初期為了減少外排料,停磨時(shí)盡量降低外循環(huán)量,經(jīng)多次實(shí)踐,后來我們?cè)诂F(xiàn)場(chǎng)將翻板置入磨位置,取消了自動(dòng)外排,每次停磨時(shí)降低臺(tái)時(shí)產(chǎn)量30t,5min后停磨 (原料從配料站到入磨需100s),即便外排料進(jìn)入磨腔,開磨時(shí)磨機(jī)負(fù)荷、外循環(huán)量均能達(dá)到設(shè)計(jì)要求。這樣不僅徹底解決了外排混合料對(duì)原料配料的影響,而且對(duì)磨機(jī)產(chǎn)量影響不大,也能夠節(jié)能降耗。結(jié)合我公司實(shí)際情況,停磨前臨時(shí)降產(chǎn)量杜絕外排混合料較為經(jīng)濟(jì),若其它公司磨機(jī)離石灰石均化堆場(chǎng)較近,停車次數(shù)少,外排混合料運(yùn)至石灰石均化堆場(chǎng),原料對(duì)配料影響也不會(huì)很大。翻板在停磨時(shí)自動(dòng)外排還是符合磨機(jī)運(yùn)行要求的。
             
              9 生料旋風(fēng)筒漏水的克服
             
              立磨旋風(fēng)分離器頂部在長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn)中被磨透多個(gè)小孔洞,雨水通過這些孔洞進(jìn)入生料輸送系統(tǒng),被雨水浸濕的部分濕料造成旋風(fēng)分離器和生料輸送長(zhǎng)斜槽的堵塞。立磨正常運(yùn)行時(shí),即使有雨水進(jìn)入生料輸送系統(tǒng),在大量成品生料的熱量蒸發(fā)下也能將雨水蒸干,而不會(huì)導(dǎo)致堵塞現(xiàn)象;生料庫存特別高或點(diǎn)檢沒有結(jié)束時(shí),中控將入磨熱風(fēng)閥門打開50%,有80℃左右熱風(fēng)通過立磨旋風(fēng)分離器,將漏進(jìn)雨水蒸發(fā),也可暫時(shí)克服生料旋風(fēng)筒因漏水而導(dǎo)致錐部堵塞的現(xiàn)象。
             
              10 增濕塔濕底的預(yù)防
             
              余熱發(fā)電投用之前,當(dāng)回轉(zhuǎn)窯剛止料,立磨停車,增濕塔噴水降溫,在增濕塔出口氣溫低于180℃時(shí)易濕底。后來分析認(rèn)為,此時(shí)窯尾高溫氣體中沒有回灰料,部分噴水被熱氣流蒸發(fā)帶出,但一部分沒有蒸發(fā)掉的水汽落入增濕塔底部而濕底,將回灰提升機(jī)和輸送長(zhǎng)斜槽積堵。操作員采取的預(yù)防措施是:打開袋收塵器入口冷風(fēng)閥門20%,水泵間斷開停,既確保袋收塵器入口溫度在180~200℃,又確保了入增濕塔水汽全部被熱氣流蒸發(fā)帶走。
             
              11 尾排風(fēng)機(jī)液力耦合器溫度高的處理
             
              2008年12月下旬,尾排風(fēng)機(jī)液力耦合器溫度偏高(80℃),原因是熱交換器需要清洗,因接近年度大修,需要采取臨時(shí)措施,現(xiàn)場(chǎng)在熱交換器上淋水,稍微有效,但不太明顯。中控采取了加大液力耦合器轉(zhuǎn)速(52%→82%), 減小尾排風(fēng)機(jī)入口閥門開度(95%→82%),在確保調(diào)整前尾排風(fēng)機(jī)的拉風(fēng)量和負(fù)荷率的情況下,解決了液力耦合器溫度高的問題。
             
              12 尾排風(fēng)機(jī)軸承溫度異常升高的急救
             
              尾排風(fēng)機(jī)前軸承溫度異常升高,45℃→62℃→83℃→52℃,中控推測(cè)信號(hào)隔離器損壞,要迅速解除溫控連鎖,通知電工檢查后將隔離器換新,軸承溫度恢復(fù)至45℃正常。此操作避免了因溫控連鎖導(dǎo)致循環(huán)風(fēng)機(jī)、高溫風(fēng)機(jī)停機(jī)而造成的生料磨、大窯的停車事故。
             
              13 旋風(fēng)筒內(nèi)筒掛片掉落的協(xié)調(diào)
             
              2009年8月27日19:00時(shí),中控室操作參數(shù)顯示預(yù)熱器北列C3旋風(fēng)筒錐體負(fù)壓大幅度地頻繁波動(dòng),波動(dòng)量由-2500 Pa ~ -3200 Pa降低到-1350 Pa甚至更小。中控迅速將預(yù)熱器分料閥由南50%、北50%分料改為南70%、北30%分料,并通知巡檢工檢查預(yù)熱器北列C3筒錐體,及時(shí)清堵、打空氣炮,并進(jìn)行錐體環(huán)形反吹。當(dāng)時(shí)懷疑C3內(nèi)筒掛片有一部分掉落(隨后檢修得到證實(shí)),因?yàn)榭紤]到第三天計(jì)劃?rùn)z修,通過采取相應(yīng)的措施,沒有止料,一直維持正常生產(chǎn)到第三天檢修。
             
              14 高溫風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口塌料
             
              現(xiàn)象:我公司純低溫余熱發(fā)電試運(yùn)行中出現(xiàn)了高溫風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口頻繁塌料的故障。塌料時(shí)高溫風(fēng)機(jī)電流急劇升高,轉(zhuǎn)速由882 r/min直線下降到750r/min,甚至613 r/min,進(jìn)風(fēng)口負(fù)壓由7200Pa減小到6000Pa左右,負(fù)荷電流由正常的185A瞬間上升至290 A?,F(xiàn)場(chǎng)能夠聽到高溫風(fēng)機(jī)發(fā)出沉悶的響聲,能看到灰塵向高溫風(fēng)機(jī)殼外溢出,數(shù)秒后增濕塔下面的回灰螺旋輸送機(jī)向外冒灰。塌料的原因是SP爐灰斗積灰較多,排灰不暢。
             
              中控操作迅速做以下調(diào)整:
                  (1)為了防止預(yù)熱器因塌料造成堵塞,視情況適當(dāng)減小入窯生料喂料量;
              (2)為了防止高溫風(fēng)機(jī)電流長(zhǎng)時(shí)間超限而跳閘停車,適當(dāng)關(guān)小其進(jìn)風(fēng)口閥門,待塌料結(jié)束后恢復(fù)正常;
                  (3)立刻通知窯頭巡檢人員暫時(shí)遠(yuǎn)離窯口和篦冷機(jī)一段,防止發(fā)生溢出灰塵燒傷事故;
                  (4)因進(jìn)磨熱風(fēng)風(fēng)量減小,原料立磨應(yīng)減小喂料量,適當(dāng)降低選粉機(jī)的轉(zhuǎn)速,避免進(jìn)風(fēng)減小引起振動(dòng)值過大而停車。待高溫風(fēng)機(jī)塌料結(jié)束后,及時(shí)恢復(fù)選粉機(jī)的轉(zhuǎn)速,防止出磨生料細(xì)度偏粗影響窯的煅燒。
             
              15 紅窯的急救
             
              現(xiàn)象:紅窯是指窯內(nèi)窯皮或耐火磚喪失,而使該處窯筒體直接與熱氣流接觸而發(fā)生筒體被燒紅的現(xiàn)象。2008年10月31日19∶25時(shí)窯筒體40 m處紅窯,筒體掃描溫度顯示為420℃。原因分析:此處耐火磚使用周期已到,因其他備件未到齊暫不停窯換磚;窯速過高,部分窯皮掉落。
              補(bǔ)掛措施及相應(yīng)的操作:
              (1)降低窯速:窯速由4.3r/min降低到2.9r/min;
              (2)降低產(chǎn)量:入窯生料量由425t/h降至385t/h;
              (3)高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速控制在860r/min左右;
              (4)掌握好用煤量:窯頭用煤量在11.0~11.4t/h,分解爐用煤量14.3 t/h左右,分解爐出口溫度控制在860℃左右;
              (5)窯頭燃燒器進(jìn)入窯內(nèi)300mm;
              (6)現(xiàn)場(chǎng)架一根氣管用壓縮空氣對(duì)準(zhǔn)暗紅的窯筒體吹冷。
              效果:20∶45窯筒體40m處紅窯情況明顯好轉(zhuǎn),筒體掃描溫度顯示為387℃。22∶10降至365℃,23∶00降至330℃,現(xiàn)場(chǎng)已看不見紅色。通過采取以上措施,窯筒體40 m處紅窯現(xiàn)象消失,窯皮補(bǔ)掛結(jié)實(shí),然后逐步提高窯速,當(dāng)班恢復(fù)了正常生產(chǎn)。
              16 篦冷機(jī)破碎機(jī)跳停的處理對(duì)策
             
              篦冷機(jī)破碎機(jī)故障跳停,中控迅速停止篦冷機(jī)三段篦床,防止三段上的熟料繼續(xù)向前推將熟料破碎機(jī)壓死。接著通知巡檢工檢查,發(fā)現(xiàn)篦冷機(jī)破碎機(jī)卡有幾塊較大的窯皮?,F(xiàn)場(chǎng)用風(fēng)鎬和大錘處理。此時(shí)減慢二段篦床速度(16次/min→9次/min)和一段篦床速度(12次/min→7次/min)、適當(dāng)減慢窯速、減小入窯生料投料量。處理15 min后篦冷機(jī)正常運(yùn)行,沒有為此停窯而影響生產(chǎn)。
              17 煤磨在選粉機(jī)故障下運(yùn)行
             
              2009年4月13日18∶00時(shí),煤粉倉內(nèi)儲(chǔ)量高,煤磨停機(jī)避讓用電高峰期,22∶00時(shí)開車,選粉機(jī)因電氣故障不能啟動(dòng),電氣工作人員檢查30 min無果??紤]到煤粉倉內(nèi)儲(chǔ)量較少,頭倉10t,尾倉12 t。為了確?;剞D(zhuǎn)窯正常喂煤,中控迅速解除煤磨系統(tǒng)連鎖,改變常規(guī)操作方法,調(diào)節(jié)通風(fēng)機(jī)閥門開度45%→30%,開啟磨機(jī)后,降低喂煤量38 t/h→25 t/h,通風(fēng)機(jī)負(fù)荷為14 A (正常為18 A),這樣,利用通風(fēng)機(jī)拉風(fēng)量選粉,既保證了煤粉細(xì)度,又確保了回轉(zhuǎn)窯用煤量。運(yùn)行至23∶00時(shí),選粉機(jī)電氣故障排除,煤磨操作系統(tǒng)恢復(fù)正常。
             
                                                                          
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