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            Φ3m×11m水泥磨改造

            2006-01-13 00:00
              我廠以電石渣為主要原料生產(chǎn)水泥,年設(shè)計(jì)能力25萬t,配備一臺Φ3m×11m磨機(jī),2001年投入運(yùn)行的一年中,產(chǎn)量低,比表面積也不理想。為此,我們對粉磨系統(tǒng)先后做了幾項(xiàng)改造,收到了良好的效果。

            1 原系統(tǒng)配置
              濕法回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)的熟料平均粒度在20mm左右,未經(jīng)破碎直接入磨。磨機(jī)為三倉圈流磨鋼球。級配情況見表1。

            表1、球磨機(jī)鋼球級配
            倉次及重量(t) 規(guī)格(mm) 平均球徑 合計(jì)(t)
            Φ80 Φ70 Φ60 Φ50 Φ40 Φ30 Φ20
            I 8 12 19 10       63.7 49
            II       6 11 15 18 30.4 51
            合計(jì)                 100

              隔倉板及出料篦板的篦縫尺寸:大端16mm,小端6mm。選用NHX要800高效轉(zhuǎn)子式選粉機(jī);產(chǎn)量:28~32t/h;比表面積:270~300m2/kg。

            2 改造內(nèi)容及效果

            2.1 降低入磨熟料粒度
              在熟料入磨前加一臺LCP35離心沖擊式破碎機(jī),并配備篩分裝置。破碎后的熟料顆粒5mm以下可達(dá)80%以上,并且獲得相當(dāng)一部分粉料。

            2.2 調(diào)整水泥倉數(shù)量及倉長比例
              鑒于三倉磨操作物料流動(dòng)難于平衡及增加破碎后入磨物料粒度大幅度降低,我們決定將三倉磨改為兩倉,一、二倉之間的雙層隔倉板去掉,將二、三倉之間的隔倉板向磨頭方向前移1m。

            2.3 調(diào)整磨機(jī)的級配
              改造后的水泥磨,通過篩余曲線前后對比發(fā)現(xiàn),一倉破碎能力富裕,二倉研磨能力不足,將磨機(jī)級配做了相應(yīng)的調(diào)整(見表2)。

            表2 級配調(diào)整情況
            倉次及重量(t) 規(guī)格(mm) 平均球徑 合計(jì)(t)
            Φ90 Φ80 Φ70 Φ60 Φ50 Φ40 Φ30
            I 2.0 9.0 10.0 7.5       71.9 28.5
            II       6.5 9.5 11.0   48.3 27.0
            III           20.0 24.5 34.5 44.5
            合計(jì)                 100

            2.4 減小隔倉板篦縫寬度
              由于二倉20mm研磨體的加入,經(jīng)過一段時(shí)間的磨損,牢牢地卡在隔倉板的縫隙上,過料不暢,經(jīng)常出現(xiàn)一倉飽磨二倉空的情況。我們用普通焊條在篦縫堆積,將篦縫由16mm改造為13mm,大大改善了卡球的狀況。

            2.5 出磨篦板的出料端篦縫堵實(shí)120mm
              磨機(jī)的磨機(jī)選型長徑比偏小,后將出料端篦板外圈堵實(shí)120mm,延長物料在磨內(nèi)的停留時(shí)間,提高了比表面積。

            2.6 選粉機(jī)分級圈加密
              由于分級圈鋼管的正常磨損,NHX-800型高效轉(zhuǎn)子式選粉機(jī),700r/min時(shí)就出現(xiàn)劇烈震動(dòng),所以單純提高選粉機(jī)的主軸轉(zhuǎn)速來提高細(xì)度受到了一定的限制。我們將分級圈鋼管數(shù)量由原來的72根增加到96根,改造后主軸轉(zhuǎn)速在600r/min時(shí)就可獲得原來700r/min以上的比表面積,也加強(qiáng)了選粉機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中的穩(wěn)定性。

            2.7 耐磨涂料的使用
              選粉機(jī)的分級圈在高速旋轉(zhuǎn)時(shí)磨損比較大,在正常開車的情況下也更換的比較頻繁(或經(jīng)常調(diào)動(dòng)態(tài)平衡)。我們維修分級圈時(shí),最后粉刷耐磨涂料,即減少維修工作量,又延緩了分級圈的磨損,延長使用壽命。

            表3 改造前后技術(shù)參數(shù)對比
            參數(shù) 改造前 改造后
            PO42.5 PS32.5 PO42.5 PS32.5
            循環(huán)負(fù)荷L(%) 124.4 132.1 85.9 91.5
            選粉效率(%) 57.3 55.6 67.7 66.1
            臺時(shí)產(chǎn)量(t/h) 32.0 28.0 40.0 38
            比表面積(m2/kg) 300 280 380 350
            不泥電耗(kw.h/t) 38--40   32--33  

            通過以上這些改造,使粉磨系統(tǒng)參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量比以前都有較大改善(見表3),達(dá)到了預(yù)期的目的。

            摘自《中國水泥》

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